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1 A1 J6 C" {& Z4 X最近,我公司最近發(fā)現(xiàn)有客戶鉚接機的燕尾結(jié)構(gòu)出現(xiàn)斷裂,現(xiàn)通過了解和現(xiàn)場處理,原因如下:
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9 h# I; _& K8 T& a# j 我公司接到客戶報修后,立即組織生產(chǎn)配件,組織相關(guān)人員抵達客戶現(xiàn)場進行設(shè)備維護,現(xiàn)將設(shè)備維護情況客觀進行書面說明,以下所反映問題可以隨時進行核對。5 V# d' B# M! q8 w! x( L- j
七日和八日兩天在重慶XX公司進行售后服務(wù)工作,期間根據(jù)其車間工人反映及現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)以下問題,特作說明:! W! W$ L& f, |
1.鉚接機機頭部分燕尾導(dǎo)軌斷裂。其中一臺燕尾一側(cè)已完全斷開,現(xiàn)已維修更換。其余幾臺設(shè)備經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有一臺機頭燕尾有輕微裂痕。經(jīng)過現(xiàn)場檢查和分析,設(shè)備鑄件斷裂面無疏松、氣孔等鑄造缺陷,鑄件組織疏密正常,斷裂界面尺寸正常,不存在過于薄弱的問題;究梢耘懦T件質(zhì)量問題。) X5 |) F1 n N, f5 j+ q6 I
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2.經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)客戶在使用過程中液壓站輸出壓力過大,已經(jīng)達到了2.6-2.8 MPa,我公司在設(shè)備使用說明書上已明確規(guī)定,設(shè)備的系統(tǒng)最大壓力不能超過2.5 MPa,一般正常生產(chǎn)使用壓力為1.5 MPa左右。故可以客觀的說設(shè)備是處于超負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),長期使用后對導(dǎo)致燕尾斷裂存在一定的因果關(guān)系。
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3.經(jīng)過現(xiàn)場檢查鉚接機在鉚接的過程中機頭有輕微的抬起,鉚接結(jié)束后抬起復(fù)位。該抬起系設(shè)備受到載荷后剛性變形所致,長期的抬起和復(fù)位會造成燕尾切口處疲勞損壞,進而開裂,經(jīng)檢查后確認(rèn)機頭有輕微抬起主要是因為鉚接時系統(tǒng)壓力過大導(dǎo)致。/ y% G: ~5 C6 [7 B$ n' ` W$ G
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4.鉚接機使用缺少日常維護。根據(jù)現(xiàn)場的檢查和對工人的詢問,發(fā)現(xiàn)在鉚接機使用過程中缺少日常的維護工作,如對球面付零件的潤滑工作基本上沒有進行。按照我公司說明書上最低要求,每100小時需要對設(shè)備進行潤滑,該工作對設(shè)備正常運轉(zhuǎn)會起到促進作用,建議客戶加強設(shè)備維護。! T" ]7 V+ x6 D
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5.經(jīng)與我公司資深工程師交流,該斷裂處的燕尾厚度設(shè)計時已經(jīng)留有安全系數(shù),我公司自成立以來,任何型號的鉚接機燕尾出現(xiàn)裂紋的故障僅2例,而此次客戶連續(xù)出現(xiàn)的斷裂問題集中出現(xiàn),其原因值得研究,我公司工程師認(rèn)為其損壞原因應(yīng)為疲勞斷裂。, i# q# h, V- Q
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經(jīng)判斷,該故障為壓力過大導(dǎo)致的開裂,因此建議客戶將鉚接壓力控制在要求的范圍內(nèi),如出現(xiàn)鉚接不動的情況,不能提高到規(guī)定壓力以外,而應(yīng)該更換更大噸位的設(shè)備。8 U2 N! E5 O& @ M) i6 n4 p5 Y
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關(guān)于燕尾開裂,有的時候也可能是鑄件缺陷造成,主要通過觀察端面狀況予以判斷! |
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